威海嘉和熱系統有限公司建廠(chǎng)時(shí)間短,產(chǎn)能爬坡速度快,我們通過(guò)技術(shù)工藝改進(jìn),管控質(zhì)量風(fēng)險,實(shí)時(shí)解決了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現的現情況和新問(wèn)題,取得了顯著(zhù)成績(jì)。
首先以糾正措施的系統改進(jìn)為抓手,提高分層審核有效性;組織由技術(shù)質(zhì)量部、生產(chǎn)管理部、綜合管理部共同參與的審核小組,對審核結果實(shí)施考核。由技術(shù)質(zhì)量部跟蹤不符合項關(guān)閉情況,有效的利用分層審核達到過(guò)程改善目的;利用QSB導入學(xué)習系統的對分層審核進(jìn)行培訓,使審核人員對審核目的、審核發(fā)現更能有助于對自身的提高;對分層審核達的糾正措施及落實(shí)情況實(shí)施管理,組織實(shí)施根本原因分析,進(jìn)行體統改進(jìn);每月分析分層審核TOP3項問(wèn)題,對TOP問(wèn)題有針對性制定改進(jìn)措施。
其次加強每日QRQC會(huì )議,每日匯總內外部質(zhì)量數據,對內外部質(zhì)量問(wèn)題指定責任人,確保質(zhì)量問(wèn)題快速響應;內部PPM值匯總,周質(zhì)量分析會(huì ),月度質(zhì)量分析會(huì )制度,對內外部質(zhì)量問(wèn)題分析改善;進(jìn)一步強化QC的管理力度,實(shí)施持續的質(zhì)量改進(jìn)。堅持把QC活動(dòng)作為質(zhì)量持續改進(jìn)的重要工具,對公司QC活動(dòng)進(jìn)行新一輪策劃,課題選擇的模式轉變?yōu)獒槍韧獠?/span>TOP問(wèn)題的解決,威海工廠(chǎng)設立了2個(gè)QC課題;體系流程培訓學(xué)習,通過(guò)體系流程考試;IATF體系培訓及五大工具培訓,提升管理人員質(zhì)量管理、質(zhì)量工具運用。進(jìn)行8D變更管理、Q+培訓,提高質(zhì)量管理水平。
最后推進(jìn)過(guò)程管控,實(shí)施事前控制,杜絕不良品流出;完善進(jìn)料檢驗機制,設立來(lái)料待檢區,檢驗合格產(chǎn)品入庫。從源頭把控產(chǎn)品質(zhì)量。加大“三不原則”及合理化建議在制造現場(chǎng)的推行,加大獎懲力度;建立側板樣件,員工生產(chǎn)核對樣件,避免出現批量問(wèn)題。加強過(guò)程管控,細化過(guò)程監控點(diǎn),監督制造過(guò)程的有效性與執行情況。
現場(chǎng)工藝方面,調整制造現場(chǎng)布局,通過(guò)合理規劃提升作業(yè)效率優(yōu)化物流通道。氧弧焊生產(chǎn)區域調整,劃分芯體打磨區、焊接區、水檢區、成品半成品放置區,提升作業(yè)效率。
中冷器產(chǎn)品陸續轉移威海工廠(chǎng),通過(guò)前期的摸索與改進(jìn),已達到量產(chǎn)能力??偝删€(xiàn)可追溯設備上線(xiàn),二維碼標識替代噴碼,更有效的對產(chǎn)品進(jìn)行追溯管控的同時(shí),節省了成本。福田B27項目設計變更,小FMC調試完成,達到量產(chǎn)能力。降低成本方面,氬弧焊班組氬氣罐改造完成,五菱產(chǎn)品包裝運輸改進(jìn)(可回收紙板箱)按時(shí)間節點(diǎn)正常進(jìn)行中。
威海工廠(chǎng)技術(shù)質(zhì)量部將對制定的相應措施持續改進(jìn),提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量與顧客滿(mǎn)意度。
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